摘要:本文针对图形电镀线电镀均匀性不佳的状况,通过一系列细致的试验分析,完成了在缸体上部增加特定尺寸的阳极挡板,以及在浮槽侧面进行大小、间距适宜的开孔等改造措施,改善了该线的电镀均匀性,使其均匀程度由改善前的20.8%,提高到改善后10.3 %。
关键词:电镀均匀性;阳极挡板;浮槽
1. 前言
随着PCB 不断向轻、薄、短小高密度方向发展,给很多设备和生产工艺带来了更高要求。其中线路板图形间距越来越小,而孔铜厚要求却越来越高,给图形电镀均匀性就提出了新的挑战。
我司旧图形电镀线在加工整板细密线路(最小间距3.5mil)的板子时,板边细密线路容易夹膜,导致报废。且发现板上有规律的铜厚分布不均匀,导致半成品切片判断孔铜失误,不能有效对半成品的铜厚作出准确判断。故决定对此线电镀均匀性进行专门测试分析,组织进行改善。
2. 测试说明:
1)整个图形电镀线的电镀窗口为52×24(Inch2),深方向为24Inch;
2)采用生益FR-4 板材,尺寸:24X24Inch2,2 块此尺寸板并排放置于电镀缸中进行测试 ;
3)测试板距溶液表面0-1Inch,悬挂于溶液中间,不加分流条,22ASF,电镀60 分钟;
4)深方向是指板子从镀液表面到溶液底部的方向;水平方向是指与阴极杆平行的方向;
5)测量仪器采用的是德国Fischer 公司感应式表面铜厚测试仪,测量误差<0.5um;
6)测试时每2×2Inch2 取一个测量点,用电镀后的铜厚减去电镀前的铜厚进行统计分析;
7)因每进行一次测试,2 块板两面共有576 个数据,限于篇幅,文中只展示每次正面测量所作出示意图。7 次测试的数据,作为附件,另附一个文档。
3. 改善目标:
1)总体COV(标准偏差与总体平均值的比值百分数)<11%(业界参考标准为<=8-12%);
2)深方向镀铜厚度平均差异(深方向极差)<3um。
4. 首次测试:
选取该线12#缸进行均匀性测试,其总体COV 为20.8%,水平方向的不均匀主要在板最两边,可以通过在挂具两侧加分流条和调整阳极间距来避免和改善。
另外,从深方向的平均铜厚分布图(如图1)可以看出存在如下问题:
如上图1 所示:

图1 第一次测试深方向平均铜厚分布图
(1)距离液面1-3 Inch 区域内,铜厚比整板平均镀铜要厚4.1um;
(2)距离液面20-24Inch 区域内,铜厚明显比整板平均值薄4.8um;
深方向镀铜平均值的极差为8.9um。
结合电镀缸体设备进行分析,主要原因为:测试板上部电力线过于密集,造成板子上部1-3Inch区域电镀过厚;电镀槽底部部浮槽对板底端遮蔽过度,导致此区域电力线过于稀疏,从而铜厚过薄。
针对以上两个问题,决定对电镀槽进行如下两个方面的改造,以便使得整体铜厚分布均匀:
(1)通过试验测试,在电镀缸上部增加尺寸适宜的阳极挡板;
(2)通过试验测试,对电镀缸中浮槽侧面进行适当的开孔。
5. 阳极挡板改善:
根据前次电镀均匀性测试的结果,我们决定首先对上部镀铜过厚的问题进行改善。
5.1 初次设计阳极挡板:
首先设计了在缸体上部,距离阳极1Inch 的位置增加深入液面5Inch 的阳极挡板。
测试总体COV 为21.7%,深方向铜厚极差为5.6um。深方向铜厚分布如图2 所示。

图2 阳极挡板深入液面5 Inch 正面深方向铜厚分布
图2 显示阳极挡板深入液面过深,遮蔽电力线过度,故需减少阳极挡板深入液面的尺寸。
5.2 改造阳极挡板:
随后把阳极挡板深入液面的尺寸减少到2Inch,重新制作2 个阳极挡板后再进行测试:

图3 阳极挡板深入液面2Inch 正面深方向铜厚分布
总体COV 也优化到17.9%,上部1-3Inch 区域铜厚与总体平均铜厚差异小于3um。深方向平均铜厚极差为6.9um,板上部镀铜过厚已得到有效的抑制。
以上说明,对电镀缸体增加深入液面2Inch 的阳极挡板,对改善电镀缸上部的均匀性是合理的。
6. 浮槽改善:
要提高距液面20-24Inch 区域铜厚,需对浮槽侧面进行适当开孔,以增加该区域电力线密度。
6.1 浮槽开大孔:
对浮槽侧面每边9 个区域进行开孔,开孔大小为100×50(mm2)的方形孔,如下图4 所示: